2024年以来,川中北部采气管理处持续发挥“油公司”管理模式优势,将地质研究、开发动态、工艺技术齐抓共管,多措并举抓好气藏动态分析,保证气藏持续稳产。
深化气藏地质认识,夯实气藏产量基础。强化试采井生产动态跟踪,取全取准各项资料,深化优质储层分布、气水关系、高产井模式等认识,提前谋划蓬莱气田蓬探101井区开发方案及灯四气藏试采评价,为蓬莱气田上产工作奠定基础。积极开展低渗区、限制开发区储量可动用性评价,落实开发有利区,抓细钻试跟踪分析,确保储层钻遇率,提高单井产量。管理处高磨台缘带第一口补充井测试产量112.57万方/天,取得开门红。4月2日投产,稳定日产气25万方,进一步夯实了稳产基础。
精细气藏动态分析,确保气藏科学开发。精细动态跟踪分析,严格执行“日跟踪、周分析、月总结”,以及“三级动态分析+地质例会”制度,2024年已开展各级动态分析6次,产能标定4次,优化工作制度15井次。采用“人工+大数据分析” 的多因素聚类方法,构建了气井动态评级评分系统,实施气井分级分类管理,助力气藏持续稳产。围绕“三结合、三统一”推进对标常态化,确立”巩固优势指标、提升差距指标“专项行动,推动提升对策现场落地,连续三年管理处在分公司对标排名第一。
强化气藏堵塞治理,提升气藏管理水平。针对高磨台缘带灯四气藏气井堵塞问题,采用集成学习方法对52口气井包含地质、动态的16个堵塞影响因素进行主控识别,利用SHAP对模型进行解释排序,找出6类堵塞最主要的表象因素,完成堵塞物成因及堵塞机理分析。建立气井堵塞类型判识技术,开展气井堵塞预警技术攻关,形成气井堵塞位置计算方法。按照分级分类、由简到难的思路开展各类井口、井下解堵,自管理处成立以来累计实施解堵措施660井次,累计恢复气井产能465万方,累计增产气量3.64亿方。(欧家强 杨洋)