今年以来,川中北部采气管理处认真贯彻落实西南油气田公司工作会议精神,锚定年度生产目标任务,全力克服气井堵塞、净化厂检修调整等影响,积极做好气藏开发生产工作。截至6月30日,累计生产天然气18.07亿方,创历史同期新高,同比增长2.2%,超年度计划运行。
精细生产组织。严格计划管理,统筹安排净化厂检修期间生产组织和停产作业实施,抓实抓细工程质量与工序衔接,提升检修质效,检修期间实际产量较计划超产800万方。优化生产运行,严密监控地面集输系统运行状态,加强与川中油气矿、蜀南气矿和下游天然气净化厂沟通协调,科学调配各管网通道输气量,确保生产平稳高效运行。多措并举提高商品率,抓实计量装置运维管理,严控计量误差,上半年商品率95.87%,超年度目标运行。
强化动态管理。抓细气井分级分类管理,加强堵塞风险井、易冻堵井、积液井生产动态分析,“一井一策”制定生产管控对策,确保气井持续稳产。抓实气藏动态分析,立足“一横两纵一环”动态监测体系,安全高效完成10井次动态监测,深化气藏认识,支撑气藏精细管理。积极建设线上对标管理系统,贯彻公司对标提升行动工作部署,完善对标管理体系、狠抓提升措施落实、深化数字化平台应用,助力气藏开发效果持续提升。
加快产能补充。遵循“资源集中,快速建产”原则,按照产能运行计划强化各环节组织协调,紧密安排钻完井、试油、地面建设等作业环节,同时强化支持保障,提前做好地面工程配套建设,加快推进新井产能建设。高效建成磨溪022-H35井、磨溪022-H48井,补充日产能35万方,助力管理处日产能迈上新台阶。坚定新区增储上产,科学谋划、统筹部署,抓实中深103开发井实施和蓬探1井区探转采工作,积极推动资源量向储量、储量向产能转化,为下步新区上产奠定良好基础。
狠抓产能维护。深化老井堵塞机理认识,积极开展堵塞物成分分析、解堵剂溶解、腐蚀评价实验,推进捕屑器、药剂、试修放喷、炼油作业等多种工艺措施,建立气井堵塞预防和治理相结合的产能维护管理模式。今年以来,成功开展维护性解堵措施44井次、大产量放喷等进攻性措施5井次、连续油管解堵措施1井次,成功恢复磨溪022-H4、磨溪022-H8等气井日产能逾百万方,有力保障灯影组气藏产能充分释放。(李松岑 刘兴)