2023年,川中油气矿紧扣勇当能源保供“顶梁柱”时代主题,夯实勘探和开发两大主业,狠抓地质与气藏工程综合研究、井位论证实施、气藏评价及动态跟踪分析等重点工作,部署“四项举措”,向着油气矿“再上千万吨”目标有序迈进。
科学论证,勇蹚新路当好上产“先行军”
以油气矿勘探开发需求为导向,积极开展科技攻关研究,寻求勘探新发现,加快储量落实,支撑新区快速建产。全年完试开发井4口,均获工业气流,合计新增日产能584万方,井均146万方;新落实龙王庙组气藏外围磨溪48井区资源量270亿方,部署实施磨溪048-H1井;南充1井上试茅口组获百万方高产,新增预测储量820亿方;高效完成《蓬莱气田角探1井区多层系试采方案》等4个试采方案编制,新增日产能95万方。
精益求精,攻坚突破筑牢稳产“压舱石”
按“一个延缓、一个提前、一个不变”思路开展整体治水对策优化、生产组织调控、动态监测等工作,有效保障气藏边部水体活跃性、水侵优势通道、压力分布格局、开发指标未发生较大变化,气藏长期稳产基础扎实。完成专项试井10井次,静流压点测41井次,并且首次完成磨溪124井“PNNPLUS”过套管测井,监测成果印证磨溪X210、009-3井组排水效果显著,磨溪13、008-H21井控产防水效果明显,主体区气井无阻流量9866万方/天,动态储量1746亿方,“压舱石”作用凸显。
统筹谋划,多措并举当好稳产“排头兵”
针对金秋区块沙溪庙组气藏开发早期压力递减快、稳产能力差异大等问题,统筹开展生产制度优化、安装井下节流器、动态监测与气田水细菌浓度检测等工作,支撑气藏生产组织与开发方案编制。完成专项试井12井次、安装井下节流器18井次、气田水细菌浓度150井次,同时探索开展井下节流器挂压力计监测流压试验,弄清了井底压力变化规律;井均无阻流量9.6万方/天、EUR1.31亿方,评价认为气藏具有较强稳产能力,气藏已建成23亿规模,开发指标优于开发方案设计。
油气并进,盘活资源助推老区“焕新颜”
持续开展老区动态跟踪评价,弄清了地层压力、气井产能、动态储量等重要参数,重点分析堵塞、水侵等制约气藏开发的主要因素,开展措施挖潜井论证和关停井复产,连续两年实现综合递减率为负。2023年编制老气藏挖潜复产方案,优选复产气井53口,成功复产井49口,新增日产能62万方,全年增产天然气0.9亿方;论证实施龙兴1井上试大安寨段页灰薄互层,新增日产能22吨。同步开展2024年措施挖潜井论证,优选潜力气井18口,预计新增日产能95万方;潜力油井50口,预计新增日产能47吨。
公司“上产500亿”的号角已经吹响,2024年油气矿将以“稳产千万吨”为目标,加快新区上产、夯实老区稳产,进一步提升精细化管理水平,确保油气藏科学高效开发,为公司“上产500亿”作出新贡献。(淦文杰 王金蓉)