截至3月31日,川中油气矿龙岗气田通过实施增压生产、排水采气等工艺措施和关停井复产,实现一季度增产天然气619万立方米,产能挖潜成效显著。
龙岗气田于2009年规模建产,由于受自然递减规律及水侵影响,气田地层能量减弱、生产压力降低、部分单井出现携液能力不足、间歇生产等问题,持续稳产形势严峻。油气矿针对这一情况,制定了“地面增压+排水采气”的龙岗气田产能挖潜方案,并于2022年有序组织实施了龙岗气田集气总站增压、龙岗001-8-1井和龙岗001-23井排水采气、龙岗001-20井回注站建设等工作,旨在通过优化地面工艺,挖掘气田产能潜力。
随着工程相继建成投运,油气矿一方面依托“透明气藏”工作机制,做好龙岗001-23、001-8-1井排水采气成效监控,及时分析区域水侵控制效果,摸索优化排水采气制度,在发挥本井产能贡献同时,缓解区域同产层主力气井的水侵影响;另一方面依托龙岗气田整体增压工程,对管线长、输压高的龙岗东干线实施整体增压,通过降低集输管线压力,为东干线上游的龙岗东线片区,以及川东北气矿龙会气田多产气、多输气创造条件。
此外,油气矿还以“提高采收率”为指导思想,结合历史产能、压力恢复和地面工艺等综合因素,全面开展关停井复查筛选,按照“能开尽开”原则,组织龙岗001-32、001-11、001-29等关停井复产,点滴必争多拿产量。其中,被水淹关停多年的龙岗001-32于去年成功复产,以每天7万立方米的稳定产能成为龙岗气田的主产井。
截至目前,龙岗气田安全生产天数超过5000天,累计生产天然气104亿立方米。下一步,油气矿将持续依托增压、排水采气等工艺措施,持续梳理、总结酸化解堵、控水生产、提喷、复压间开等产能挖潜经验办法,狠抓气田水回注系统、增压机组运维等关键环节支撑保障,为龙岗气田实现长期稳产夯实坚实基础。(王涛 罗志强)