西南油气田输气管理处:十天,争得“蓝金”粒粒归
6月5日,在“一川麦浪镰初试”的芒种时节,西南油气田输气管理处鏖战10天争得“蓝金”粒粒归。至14日上午10时,西南油气田首台大功率电驱离心式压缩机成功换芯,强劲气流再次融入国家管网。
铜梁压气站共有3台压缩机组,按技术规范,机组每运行8000小时需进行检维修,压缩机运行4.8万小时需抽芯大修。
拆卸干气密封和端盖
重庆输气作业区副经理、铜梁压气站站长吴非说,早在5月14日,2号、3号机组顺利完成检维修并投入运行,1号机组虽然只运行了4.3万小时,但过临界转速振动值偏高,最高达到76.8微米。
中国质量工匠、集团公司输气技能专家谢宗宝说,振动值偏高易引起连锁停机,影响上载上产,设备有“病”要抓紧治。
诊断压缩机内部情况
6月5日,由输气管理处牵头组织的与时间赛跑、高温下“夺粮”的1号机组换芯工程启动。
这是分公司电驱离心式压缩机首次换芯。施工人员在狭小的空间里挥汗如雨,手持专业工具小心翼翼地拆卸干气密封系统、压缩机端盖、动环和静环、轴瓦等“外衣”,直至包含转子和定子的机芯露出真容。大伙一鼓作气,使用行车垂直平衡重力、手动葫芦在水平方向带动机芯缓慢移位,终于成功取出近3吨重的机芯。
取出旧机芯
诊断旧机芯
厂房一侧,技术人员快速打开定子,精密组装转子。输气管理处机动设备管理站站长杨丽茹说,组装机芯是个精细活,转子径向误差仅0.5-1微米,轴向误差更是小到0.3微米,相当于头发丝的万分之一,稍有偏差便谬以千里。
研学新机芯
一番妙手组装后,技术人员将“大块头”缓缓移送到压缩机边,睁大“火眼金睛”一次次瞄准,一丝一毫归位。
换装新机芯
与国内油气行业同类压缩机抽芯检修相比,此次换芯耗时缩短30%以上。6月14日,压缩机相继顺利通过24小时机械测试、72小时负荷测试后,全“芯”全力上载上产。(供稿方:西南油气田输气管理处 范照明 王定国 白云峰)